脱硝喷枪在如今的环保行业中已成为重要的配套设备之一,我公司设计发明的新型脱硝喷枪系列,具有降低能耗、高效雾化、防堵防塞、穿透性强等优点。公司同时承接各类和脱硝成套设备、自动化模块的设计、改造、施工,以下对脱硝喷枪的维护简要介绍。
运行维护注意事项:
1、依据运行规程操作,控制尿素热溶温度和浓度,控制尿素溶液储罐温度和浓度;经常检查确保稀释水管道及尿素溶液输送管道保温情况,防止温度过低造成冻结或结晶堵塞。
2、根据锅炉负荷和出口氮氧化物浓度及时调整稀释水、尿素溶液配比浓度和流量;
3、做好设备定期倒换和日常维护工作,定期对各储气罐进行排污及清理滤网工作;
4、控制稀释水、尿素溶液、压缩空气母管压力和分支管路压力变化,调整在规定范围内。发现异常及时分析调整。因我公司尿素溶液脱硝喷枪为前置雾化型,容易发生雾化不良和喷嘴滴液现象,故需要运行中定期观察锅炉尿素混合液分配箱中各分支管路的玻璃管流量计是否在中段悬浮。
5、确保煤种掺烧均匀,司炉及时根据煤质变化和煤粉细度调整燃烧风粉配比,保证锅炉燃烧稳定,不因结焦而转移负荷,加大了邻炉脱硝压力造成尿素耗量增大及氨逃逸过量,给后部烟道设备造成腐蚀及堵塞。
6、一期锅炉启停制粉系统对NOX出口浓度影响变化较大,主要原因为停磨后二次风和一次风风压增大,火焰中心下降,中心温度提高,过氧燃烧,但火焰切圆直径变小,煤粉在高温区延长燃烧时间,致使燃料型NOX产生量增大,所以需要更多的尿素液参与反应,造成氨逃逸增大。需要尽量降低过剩空气量。
7、一、二期锅炉负荷调整、放渣时间过长、吹灰、启停制粉都会影响烟气过剩空气量,导致炉膛脱硝喷枪层烟气温度发生大幅变化,导致脱硝催化还原反应发生变化或造成逆反应,影响了脱硝效率。因此,正常运行中应该尽量缩短放渣和吹灰时间,锅炉有以上重大操作时应告知脱硫值班员及时调整各参数以适应燃烧工况变化。各炉制粉错峰启停,启停后及时调整火焰中心位置和氧量。根据锅炉负荷及时调整投运二期脱硝上层下层脱硝喷枪系统。
8、化验室及时化验入炉煤煤质和各制粉煤粉细度,司炉根据煤质掺烧配比和煤粉细度及时调整燃烧风粉配比,控制反应区温度850-1100℃,降低入口NOX含量。
9、运行部每日记录溶尿素消耗量,分析过量原因,并不是尿素投的越多越好,需将尿素耗量控制在合理区间内。
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